1) 概述
濟南煉油廠(chǎng)是中國石化系統大型燃料-潤滑油型石油加工企業(yè)。隨著(zhù)原油加工量的增 加,原油品種的變化和原油加工深度的提高,污水水質(zhì)也發(fā)生了很大的變化:污水中的污染 物質(zhì)成倍增加,污水處理難度明顯加大,加之污水排放標準的提高,使得原來(lái)在20世紀七、 八十年代建成的“老三套”污水處理設施無(wú)法滿(mǎn)足使排放水全部達標的要求。為此,于1990 年9月開(kāi)始了 500mVh污水處理廠(chǎng)的初步設計,1991年6月完成施工圖設計,并于同年7月 開(kāi)始施工,1992年10月竣工并投入運行,1994年8月進(jìn)行了技術(shù)標定。
該污水處理場(chǎng)工程設計的重點(diǎn)是解決油的去除和有機物、氨氮處理這兩大關(guān)鍵問(wèn)題,吸納 了當時(shí)穩妥可靠的先進(jìn)技術(shù)手段,從強化一級(隔油、氣浮)入手,提高二級(生化)處理水平。 加深三級(混凝沉淀、生物炭)后處理的效果,同時(shí),輔以有效的水質(zhì)、水量均質(zhì)、調節和污水處 理儀表監測控制水平,使該污水處理場(chǎng)取得了很好的處理效果,滿(mǎn)足了生產(chǎn)發(fā)展需要。
2) 設計水量和水質(zhì)
為了使處理后的污水能夠回用或用于農業(yè)灌慨,該處理場(chǎng)將含鹽污水和含油污水分為二套 系統進(jìn)行處理。其中,含油污水處理水量為250mVh、含鹽污水包括40m3/h的含硫污水、循環(huán)水 排污水、電脫鹽排水和部分含油污水,其水量也為250m3/h,因此,總處理水量為500m3/h。
水溫/$
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pH值
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石油類(lèi)
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硫化物
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揮發(fā)酚
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氰化物
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氨氮
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CODc,
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bod5
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懸浮物
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<40
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7-9
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700 ~800
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20-30
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60-80
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4
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1 ⑴ ~ 150
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80-1000
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400~520
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500
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1) 污水處理流程的選擇
(1)強化
一級處理的目的在于除油為防止油在被攪動(dòng)時(shí)產(chǎn)生再乳化的現象,首先采用了穩妥可靠的平流
隔油池,大限度 地將粗分散油除去,在泵提升的過(guò)程中,防止了油品的再乳化。對于細分散油,則采用同濟 大學(xué)開(kāi)發(fā)的內循環(huán)射流式溶氣氣浮工藝,部分回流式,兩級串聯(lián)。內循環(huán)所需的空氣量,經(jīng) 過(guò)循環(huán)射流器、真空進(jìn)氣閥以自吸式來(lái)完成?諝庠谒械娜芙庑蔬_90%。溶氣罐內氣 液面采用彈簧眘自動(dòng)控制內循環(huán)泵的啟、停,且備有混合設備和釋放裝置,具有節電耗、無(wú) 噪聲、不堵塞、無(wú)油污、耐腐蝕、易操作、自動(dòng)控制、運行穩定等特點(diǎn)。
為保證除油工藝的平穩操作,進(jìn)水水質(zhì)應做到相對穩定。而煉油操作il程中,原油的變 化、工藝條件的調整、設備故障檢修,以及突發(fā)情況的出現,都會(huì )使水質(zhì)發(fā)生大的波動(dòng)。為此,配套設置了大容量調節儲罐和pH值微電腦自控系統兩大措施,保證了進(jìn)入平流式隔油 池的污水,在水質(zhì)、水量上始終處于相對穩定的狀態(tài),從而保證了除油效果。
(2)提高二級處理水平的關(guān)鍵是將污水的有機物如COD、NH3-N、酚等,同時(shí)未除掉, 以符合不斷提高的污水排放標準的要求。為此,設計中采用了 A/C^/02生化工藝路線(xiàn),即 反硝化一碳化一硝化三級串聯(lián)工藝。
反硝化過(guò)程采用固定的生長(cháng)系統即生物膜法。其特點(diǎn)是:操作方便、耐沖擊負荷、生物 相多樣化、生物量多、不會(huì )產(chǎn)生污泥膨脹、省去二沉池、過(guò)剩污泥量少、動(dòng)力消耗少、但投 資稍髙;而硝化過(guò)程則采用分散生長(cháng)系統即活性污泥法。其特點(diǎn)是:設備簡(jiǎn)單、投資省、容 積負荷和處理深度較高。
為提高曝氣充氧能力,降低能耗,選用了中微孔曝氣設備——孔徑200^的微孔陶瓷 擴散板、玻璃鋼壓鑄托盤(pán)和PVC/FRP復合管道,同時(shí)將四臺離心式鼓風(fēng)機,盡可能靠近供 風(fēng)構筑物分散布置。
C^/02均為推流式活性污泥法,各自設有二沉池。污泥分別回流,以馴化各自功能的微 生物菌膠團。
二沉池均采用周邊進(jìn)、出水的輻流式沉淀池,保證了從生化處理后的污水中將活性污泥 微粒分離沉淀,回流到曝氣池中,防止水流將活性污泥微粒帶出二沉池。
(3)加深后處理是確保出水達標的可靠把關(guān)手段
一般情況下,經(jīng)生化處理后的水,由于各種原因,往往殘留較多難以生物降解的或非生 物降解的物質(zhì),以及部分油、活性污泥、懸浮物等,有時(shí)不能穩定地達到排放標準,其超標的主要污染是C0D&、油,尤其對必須達到回用或農灌要求的,必須加強后處理。
本設計選擇了混凝沉淀和生物
活性炭作為后處理的把關(guān)措施。投加混凝劑后的混合水, 經(jīng)過(guò)管道混合器混合、三級機械反應池反應后進(jìn)人沉淀池進(jìn)行重力分離?扇コ鼵0D& 15%~25%。生物活性炭塔可以將活性炭的物理吸附與微生物生化作用結合起來(lái),是保證使 出水水質(zhì)得到進(jìn)一步達標的理想
深度處理設備。
污水處理流程見(jiàn)圖6-1。
考慮到處理后的污水用于回用、灌溉的要求,按含鹽含油兩套系統設計,其處理工藝、 設備、構筑物的技術(shù)與參數、結構造型完全相同,兩套系統平行布置,其間設有連通管線(xiàn), 便于事故、檢修情況下,互為備用。
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